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開源節(jié)流闖險(xiǎn)灘|小小O型密封圈,降本效果大大滴

    好消息!好消息!31.5MN壓床已經(jīng)有3個(gè)月沒有更換氣缸了!”五一上班第一天,鍛造廠鍛二車間保全班指導(dǎo)員王濤興奮地對(duì)改善小團(tuán)隊(duì)說(shuō)。

    31.5MN壓床自去年10月使用機(jī)器人分選稱重以來(lái),不僅減輕了員工勞動(dòng)強(qiáng)度,還降低了鍛件因人工稱重隨意性造成的連桿超重、超輕不良率,稱重機(jī)器人成為了機(jī)組員工的“好幫手”。

    隨著機(jī)器人使用,也逐漸暴露出一些問題。其中,讓保全維修最頭疼的是機(jī)器人夾鉗氣缸故障率高,不到半個(gè)月就要更換一次,一個(gè)月至少要更換2次。雖然更換一次只需半小時(shí),但是更換頻次這么高,不能不算一下這個(gè)經(jīng)濟(jì)帳:氣缸單價(jià)25元/個(gè),每個(gè)月?lián)Q兩個(gè)需要50元,更換氣缸時(shí)間每次大概需要半個(gè)小時(shí),按照鍛造節(jié)拍12秒/件,每個(gè)月影響產(chǎn)出300件。除此之外,由于故障停工造成的加熱甩料電能空耗更是每月電耗超標(biāo)的主要原因。這么一算,對(duì)要求過緊日子的工廠來(lái)說(shuō)還真是一筆不小的開支。

     光會(huì)算帳沒有,關(guān)鍵是要想辦法把成本降下來(lái)。這時(shí),也有人吹冷風(fēng),說(shuō):“機(jī)器人嬌貴的很,很多零部件都是進(jìn)口的,輕易動(dòng)不得!”重鍛工區(qū)保全機(jī)械組偏不信邪,他們組織改善小團(tuán)隊(duì),對(duì)損壞的氣缸“開膛破肚”,終于查出病因:,密封變形失效,“為什么密封不能達(dá)到應(yīng)有壽命呢,密封最怕高溫,難道是高溫影響?”善于追根溯源的保全機(jī)械組長(zhǎng)王濤反復(fù)思考。經(jīng)過測(cè)量發(fā)現(xiàn),夾鉗氣缸離高溫鍛件近,使氣缸在正常工作時(shí)溫度超過了密封承受溫度上限,導(dǎo)致了密封件的損壞。

王濤在改善.jpg

    找到病根后,改善組對(duì)癥下藥。王濤在網(wǎng)上自費(fèi)購(gòu)買了第二代O型密封圈,可以耐受高溫,尺寸等均符合匹配條件。1月25日,改善組利用31.5MN機(jī)組倒班時(shí)間,拆下氣缸,對(duì)活塞桿、活塞密封及緩沖墊等懼高溫零部件進(jìn)行全套更換。經(jīng)歷3個(gè)多月的驗(yàn)證,31.5MN壓床再?zèng)]有出現(xiàn)漏氣和氣缸損壞情況,效果十分良好。

    改善無(wú)大小,只怕有心人,王濤帶領(lǐng)班組成員從設(shè)備小停工入手,開展溯源分析,通過小改善,不僅解決了31.5MN氣缸每月需更換2次的重復(fù)作業(yè),增加了有效生產(chǎn)時(shí)間,而且實(shí)現(xiàn)了停工臺(tái)時(shí)、備件成本和設(shè)備故障率的同步下降。據(jù)統(tǒng)計(jì),第一代氣缸損壞整套更換需100元,一個(gè)月更換兩套需200元;使用第二代耐高溫氣缸密封,僅需25元/套,連續(xù)三個(gè)月未出現(xiàn)故障,三個(gè)月備件成本對(duì)比,改善前消耗600元,改善后只用25元,降本效果十分顯著。

編輯:詹明星  校對(duì):丁艷霞   審核:陳國(guó)松   撰稿:陳艷馬明湘


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